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溯本求源!你所不知道的1.4TSI技術工藝

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  你知道1.4TSI發動機可以在低溫狀態下的使用分層燃燒實現高壓分層啟動嗎?你知道1.4TSI發動機的進氣系統同樣具有可變氣門正時技術嗎?你知道1.4TSI發動機的渦輪增壓擁有一套獨立的冷卻系統嗎?經過了1.4TSI發動機的全程拆解,讓我們也發掘出TSI發動機內部,在技術、工藝上許多并不為人所知的優勢和特點。下面,我們就為大家揭秘那些你所不知道的1.4TSI。


前期我們已經有了關于1.4TSI發動機的解析文章,大家可以點擊下面鏈接閱讀:

用之有道 你所不知道的1.4TSI之使用篇  【點擊進入】

真相挖掘!大眾1.4TSI拆解之正時缸蓋【點擊進入】

流言終結 大眾1.4TSI拆解之缸體活塞篇  【點擊進入】


獨立的冷卻液循環泵

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由電機帶動的冷卻液循環泵

  通過電機帶動的冷卻液循環泵是大眾這款EA111系列1.4TSI發動機的一大特色,這個泵通過螺栓固定在缸體上,安裝在進氣歧管下面,是獨立冷卻系統的核心部分。它根據負荷來操作控制,將冷卻液通過前端的泵口從附加散熱器中吸出,泵入進氣歧管內的冷卻器和另一側的渦輪增壓器。

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拆卸下來的冷卻液循環泵

  這套冷卻液循環泵會在不同發動機工況下,由行車電腦控制進行智能的工作,它在下面幾種情況下會被開啟:
1、每次發動機啟動后的短時間內
2、輸出扭矩持續在100Nm以上的時候
3、進氣歧管內增壓空氣溫度持續超過50°C
4、兩個增壓空氣溫度傳感器(分別位于進氣歧管的冷卻器前后)之間的溫差小于 8°C
5、發動機每工作120s,其工作10s,避免渦輪增壓器產生熱量積聚
6、關閉發動機后,根據邁普圖*決定從0至480s之間的工作時間,避免渦輪增壓器過熱而產生故障(*邁普圖存于電腦程序中,是根據發動機的進氣溫度、壓力和其他工況來確定循環泵工作延時的一個三維函數)

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獨立循環中循環水的兩個回路:冷卻器(左)和渦輪增壓器(右)

  采用獨立電機帶動水泵的冷卻系統優勢顯而易見,由于并不直接通過曲軸的動力進行工作,發動機在長時間高速行駛后,車主如果直接熄火,這套獨立的冷卻液循環泵仍會會自動繼續工作一段時間,消除了渦輪增壓器因過熱產生的故障隱患。另外,在發動機沒有大負荷運作時,這套系統也會根據情況停止工作,達到節能的目的。

用于增壓空氣水冷的冷卻器

  獨立循環中,冷卻液經循環泵流過位于進氣歧管內的冷卻器,這個冷卻器的作用是為增壓后的空氣進行散熱,這也是這臺1.4TSI發動機的特別設計之一。

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冷卻器和增壓空氣通道結構解剖圖

  我們知道,氣體在被壓縮的時候溫度會上升,比如打氣筒在打氣的時候底部會發熱。經過渦輪增壓器的空氣與之類似,氣體受到壓縮,再加上經過高溫渦輪時的部分熱傳導作用,增壓后的空氣溫度會很高。高溫氣體由于受熱而膨脹,因此有必要對增壓后的空氣進行冷卻,以提高單位體積空氣中的氧氣“濃度”,進而提高燃燒效率。

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拆卸下來的冷卻器

  雖然水冷是十分理想的散熱的方式,但并沒有在增壓空氣冷卻中得到非常廣泛采用,因為這種結構不但對密封性要求較高,還需要增加特別設計的循環水冷卻系統,對成本和技術都有要求,因此很多廠商的發動機通過機艙前的中冷器進行風冷,其弊端是增加了更大的體積和重量。而EA111的1.4TSI發動機通過上面提到的獨立電機冷卻液循環泵和冷卻器的精巧設計,較為理想的解決了這一問題。

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冷卻器的工作原理
(實線為增壓空氣,虛線為冷卻液;紅色代表較高溫度,藍色代表較低溫度)

  為壓縮空氣進行冷卻的冷卻器由許多鋁葉片組成,在里面有冷卻液流過的管路。熱空氣流過鋁制葉片,將熱量傳導給在內部循環的冷卻液,然后冷卻液再被泵入車輛進氣口前端的散熱器來冷卻。經過冷卻后的增壓空氣,壓力值在最高可達1.8bar的條件下,氣體溫度僅比空氣溫度高20-25°C,冷卻效果非常好。

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  雖然原理看似簡單,但由于冷卻器聯通著進氣歧管,是增壓空氣的必經之路,所以對密封性能要求較高。大眾這款1.4TSI發動機的冷卻器采用了波蘭制造的進口件,在冷卻器的后部有一個密封條,這個密封條保證冷卻器和進氣歧管之間的密封,同時為冷卻器提供支撐;同樣在冷卻器和進氣歧管的接合部分也有類似的密封條,再通過6個螺栓將冷卻器固定鑲嵌在進氣歧管內,達到了很好的密封效果。

這套水冷式壓縮空氣冷卻器相對于其他散熱方式的優點在于:
1、占用的體積更。
2、水冷的效果要比空冷更好;
3、相對獨立的冷卻液循環系統在溫度傳感器的監控下工作,冷卻液循環泵可以通過需要進行合理的控制。

文章標簽: 發動機拆解
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